2016年,大连船柴承揽了6套哈汽低压外缸的加工任务,这个任务就交给了机械加工部。在加工过程中,制造部对外缸加工的工艺方法、工艺标准、转序过程等,制定了详细的作业流程和规范,坚持对加工的每一道工序都进行严格的监督和检验。在前3套外缸的报验过程中,发现虽然加工过程中外缸的尺寸公差都控制得很好,但在外缸电端和调端的垂直面结合处,有大约30mm*40mm面积部位合缸间隙值达不到图纸要求,局部产生0.02mm的超差。
严谨的机加人认为,超差就是不合格。在后续加工过程中,他们对此问题进行了重点关注,并最终找出超差的原因:外缸结构造成的变形所致。他们及时调整了工艺方法,在加工第四套107055外缸时,把易超差部位的水平连接面加工为高度差为0.03mm的斜面。在11月2日的报验检测中,测量间隙0.02mm,塞尺不入。至此,困扰机加人的外缸间隙超差问题得到了圆满解决。
在今后工作中,机械加工部将以三个五精细化质量管理方法为指南,坚持将工艺规范化管理作为工作重点,抓好工艺实施过程的管理和控制,借鉴哈汽60万千瓦低压外缸零缺陷通过报验的成功经验,确保 过程输出零缺陷,为产品内在质量的提升、为公司建造精品主机贡献坚实力量。