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中碳钢生产优化实践

   2018-04-12 微信婷婷2290
核心提示:摘 要 :针对 35t 小型转炉、无铁水预处理、炉后只有吹氩精炼等生产条件,通过铁水分兑优化转炉过程操作,采用小渣量,低温冶炼技术,降低钢水氧含量,优化吹氩过程控制保证,连铸采取低过热度、低比水量、低拉速保
摘 要 :针对 35t 小型转炉、无铁水预处理、炉后只有吹氩精炼等生产条件,通过铁水分兑优化转炉过程操作,采用小渣量,低温冶炼技术,降低钢水氧含量,优化吹氩过程控制保证,连铸采取低过热度、低比水量、低拉速保证提高铸坯内部质量保证优质中碳钢的生产。2011 年安钢第二炼钢厂(以下简称二炼)中碳钢练成率达到 94.8%,提高了企业经济效益。
关键词: 中碳钢;优化控制;转炉;铸机
0 前言
二炼生产设备落后,无铁水预处理炉和有效的炉后精炼,且生产节奏快终点碳不能采取高拉补吹控制,对于冶炼低硫优质中碳钢有相当大的难度,因此围绕降低钢水氧含量,稳定钢包增碳效果工艺进行生产。2011.1-6 月中碳钢炼成率达到 94.8%,较 2010 年提高 5.2%
1 设备现状
二炼是安阳钢铁集团公司主体生产厂之一,主体工艺装备有 2 座 600t 混铁炉;3 座 35t氧气顶底复吹转炉;3 台 120×120mm 2 小方坯连铸机;主导产品为 Q235 系列、HRB335、HRB400 系列螺纹钢筋等钢种,2011 年 1-6 月钢产量万吨 119.89 万吨,中碳钢产量 4196.98吨。
2 工艺现状
2.1 转炉脱硫能力不足
转炉理论脱硫率为 20%-30%,根据现场调查,由于受石灰质量差及吹炼时间短的影响,我厂转炉实际脱硫率仅为 18%-20%。但我厂铁水硫平均为 0.043%,最高可达 0.060%以上。
当铁水超过 0.040%时,转炉脱硫后,炉后合金会有少量增硫,因此无法保证成品硫≤0.035%。
2.2 炉后钢包增碳效果不稳定
由于炉前终点控制无法实现高拉碳,平均终点碳仅为 0.061%,在成品成分控制上势必要靠炉后大量加入增碳剂进行增碳,以保证碳成分合格。但由于终点钢水氧化性过强,在出钢过程中钢包增碳效果难以保证,给成品碳的控制造成很大难度。
2.3 铸坯工艺落后
由于铸机中间包容量小、弧半径太小,钢水内部夹杂无法充分上浮排除,铸坯内部质量不易控制。
3 工艺流程
混铁炉转炉冶炼钢包吹氩方坯连铸
3.1 成分标准
4 技术措施
4.1 转炉工序
4.1.1 铁水分兑
根据各混铁炉存铁量和存铁成分不同,结合高炉铁水成分在线反馈的信息,对每趟次铁水实行分兑,即高硫铁水兑入低硫混铁炉,低硫铁水兑入高硫混铁炉,将混铁炉对铁水成分的混匀功能发挥到极致,实现铁水硫含量的均衡控制。正常情况下 2 座混铁炉铁水硫分别控制在 0.050%和 0.070%以下,在冶炼 45#和 50#钢时必须保证 1 座混铁炉铁水硫不得超过0.040%。
4.1.2 .铁水分装
在冶炼 45#和 50#钢时,提前计划,实行定混铁炉翻铁,定转炉炼钢的双定铁水供应方式,保证入炉铁水硫≤0.040%。
4.1.3 废钢
根据转炉脱硫特点,在冶炼 45#和 50#钢钢时,保证使用轧材废钢,以减少转炉入炉硫总量,减少脱硫压力。
4.1.4 增碳剂
根据转炉脱硫能力,每次冶炼 45#和 50#钢时,提前组织专用增碳剂入厂,在冶炼之前,由专业人员取样抽检,硫含量超过 0.500%则不得使用,以避免炉后钢包增碳同时增硫超标。
4.1.5 优化终点控制
合理控制装入制度,通过铁水温度及时调整铁水装入量及废钢配比,保证转炉热效应稳定,降低出钢温度将终点温度控制在 1650-1670℃,提高终点碳,冶炼中碳钢时出钢终点碳控制在 0.075%以上,降低钢水氧化性,提高合金吸收率。
4.1.6 优化脱氧制度
采取预脱氧+终脱氧方式代替单一的终脱氧模式,出钢前先加 0.4 公斤/吨钢硅铝铁进行预脱氧,合金化时再加入 0.4 公斤/吨钢硅铝铁和 0.5 公斤硅钙/吨钢,以保证深度、规范的终脱氧效果,稳定 C 吸收率。
4.1.7 出钢
严格控制出钢时间,保证出钢时间不低于 2min。每次冶炼前,都必须重新更换专用出钢口套管,确保圆流出钢,减少出钢口卷渣。
严格执行出钢挡渣工艺,挡好一、二次渣,减少出钢下渣量,保证钢包渣层厚度小于100mm,以避免增碳剂翻包现象,提高钢水质量。
4.1.8 吹氩处理
作为唯一的一道精炼工序,吹氩工序采用弱吹工艺,吹氩压力≤0.2Mpa,吹氩时间≥4min,吹氩强度以保证钢液面不裸露为标准,对钢水进行充分的搅拌、混匀,保证合金充分融化及夹杂物充分上浮。
4.2 铸机工序
4.2.1 连铸浇铸方式
中间包采用硅制绝热板包,液面覆盖剂保温,中间包结晶器采用浸入式水口保护浇铸,防止钢流二次氧化,采用中碳钢专用保护渣。
4.2.2 温度制度
低过热度浇铸是改善中心偏析也是提高铸坯质量的重要手段( 1 ), 根据试验结果( 2 ) 修订连铸主要工艺制度:钢水过热度按 15-30℃控制,快换包大包温度按 1600-1610℃控制,连浇炉中包温度 1505-1520℃,特殊情况可提高 10℃。
4.2.3 冷却制度
为了减小二冷一段和二段之间约 0.8 米无水区对回温的影响,加长了二冷一段和二段竖管,使两段之间的无水区缩短到 0.3 米,进一步减小了铸坯回温。
4.2.4 拉速制度
查阅相关技术资料( 3 ),结合 120 mm 2 方坯断面,设计最佳工作拉速 2.8-3.0m/min,最大拉速 3.2m/min。生产中做到三稳定,即中间包液面稳,结晶器液面稳,拉速稳。
五、结论
(1)通过优化生产,中碳钢缩孔≤0.5 级比例 62.5%,缩孔≤1 级比例 75%;中间裂纹≤1.5 级比例 87.5%,中心裂纹≤0.5 级比例 75%,中心裂纹≤1 级比例 100%;夹杂≤0.5级比例 100%。
(2)通过生产优化 2011 年二炼共冶炼中碳钢吨 4196.98,炼成率为 94.8%,较 2010 年提高 5.2%
(3)通过铁水分兑、分装,降低出钢温度、保证增碳合金质量、优化脱氧制度、保证出钢时间、减少钢包下渣、强化吹氩控制,实现了小转炉冶炼中碳钢的生产优化。
 
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