一、 事件发生时间:2006年1月7日
二、 事件发生时工况:
10时20分,在进行送风机试运时发现以下情况:A送风机与B送风机比较,同样开度下A送电流偏大,但风量比B送小。A、B送风机并联运行时B送开度可开至100%,A送风机开至60%时A送振动增大,随着开度增加至65%时,A送风机发生喘振,风机跳闸。锅炉为上锅四角切圆燃烧方式
三、 事件发生、扩大及处理情况:
11时15分,调试人员及电建人员通过对系统及风机检查发现,A送风机机壳出口导叶安装焊接时反,通过与厂家技术人员沟通确定需更换后导叶风壳。由于更换后导叶风壳需工期较长,约需7-8天时间,为保证机组168正常通过,试运指挥部研究确定机组168试运前先将后导叶割除部分(割除100mm),机组168正常通过后停机消缺时更换导叶风壳。
四、 事件原因及扩大原因分析:
1、 直接原因分析:
A送风机喘振,保护动作风机跳闸。
2、 根本原因分析:
A送风机机壳出口导叶安装焊接时装反,造成动叶开度增加至65%时,A送风机发生喘振,风机跳闸。
五、 事件暴露出的问题:
1、 电建施工质量差,造成A送风机机壳出口导叶装反,给机组带来安全隐患。
2、 基建过程中质量验收、把关不严,生产跟踪不到位,造成A送风机机壳出口导叶装反隐患没有及时发现。
六、 防范措施:
1、 加强基建过程中质量验收质量,杜绝安装遗留隐患。
2、 按照设备安装说明书加强现场跟踪,确保设备正确安装。